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【技术干货】关于IMG-L真空包覆仪表板高温起泡的解决方案
作者:管理员    发布于:2026-01-06 14:24    文字:【】【】【
摘要:天辰平台怎么样 ?以某车型真空成型包覆仪表板为研究对象,通过试验分析,指出仪表板受到100℃以上高温,持续30min,可发生起泡不良,整车经暴晒,可达到该触发条件。对策着重研

  天辰平台怎么样?以某车型真空成型包覆仪表板为研究对象,通过试验分析,指出仪表板受到100℃以上高温,持续30min,可发生起泡不良,整车经暴晒,可达到该触发条件。对策着重研究增强胶水与骨架贴合强度的方向。经研究,可通过调整模具间隙、增强骨架排气性、增大骨架粗糙度方法增强贴合强度,达到解决起泡问题的目的。同时指出增加烘炉以100℃×30min作为质检工序,可有效防止起泡不良品流出生产工序,为解决真空成型包覆工艺起泡难点课题提供参考。

  起泡是真空成型包覆工艺的难点课题,汽车市场上有大量相关投诉案例,给用户带来不好体验,影响品牌信誉。另外,仪表板是重要的安全零件,起泡影响气囊爆破效果,带来安全隐患。因此解决起泡问题,对真空成型工艺更好应用、提高用户体验感具有重要意义。

  通过不良的现状和试验分析,得知起泡的发生机理为高温时胶水熔化,贴合强度降低,皮膜与骨架脱离形成起泡。

  通过整车暴晒试验,即整车在某高温试验基地夏季连续暴晒,获得仪表台温度可高达100℃的试验数据。客户在使用过程中,经过夏季高温暴晒,极端情况下,仪表板会发生起泡。

  根据发生机理,通常将提高热熔胶的熔化温度作为解决措施,但该措施会增加胶水成本,同时生产时需要加热温度更高,会增加相应的生产能源费用。因此研究通过不改变胶水的方法解决起泡更具有应用意义。

  本文研究了真空成型仪表板在高温工况下起泡的验证条件、原因分析、对策方法,其中骨架增加磨砂纹理的措施是创新方案,为解决行业难点提供参考。

  真空成型包覆工艺(IMG-L)是将具有一定弹性的皮膜通过真空模吸真空贴合在塑料骨架上,把成型纹理和骨架粘接一次完成。其生产流程如下:先对骨架和表皮进行预加热,然后将骨架安装在真空模具的下模凸腔上,与受热延展的表皮一起在镍壳真空模中合模。接下来通过真空负压使上模凹腔镍壳上的预制皮纹转印到表皮上,同时表皮的背胶与骨架因负压和锁模压力而紧紧粘附,从而生产出有表皮包覆的仪表板部品,阴模线]。

  仪表板起泡通常在常温下不发生,而是出现在工况环境温度较高的情形,如果质量管控不严格,不合格产品流入市场,消费者使用一段时间后发生仪表板起泡,会影响顾客体验。如果起泡发生在气囊位置,可能在气囊爆破时产生异常,威胁乘客安全。如图2所示为某品牌市场投诉不良图片。

  本研究以某车型仪表板为研究对象,起泡类型为常温状态下无起泡,经过严苛的高温加热后进行检查,表面起泡,起泡发生率30%,如图3所示。

  通过测试获得了检测温度的设定值。经过测试,某个车型仪表板在温度为80℃时不起泡,提高温度至100℃,保温30min后,仪表板起泡。

  通过整车试验得出试验温度为100℃,将整车放置在某试验基地,经过夏季整车密闭暴晒后,对仪表板温度测量和记录。因为车辆密闭空气不流通,车内热量不易散发,导致热量集聚,温度升高,仪表板因为风挡玻璃下接收大量的直射阳光,是内饰温度最高的零部件。经过测量,仪表板最高温度达100℃,如图4所示,暴晒后的仪表板温度试纸记录温度为100℃。根据该数据,在生产过程中设定该极端温度作为检测起泡的判断温度。

  真空成型使用的胶水是热熔胶水,成型后的产品在升高到一定温度时,胶水开始熔化,若此时无压力试压在皮膜上,胶水会脱离骨架形成起泡。如本文中仪表板成型后在常温状态下胶水是贴合骨架的,没有发生起泡,高温时胶水脱离骨架形成起泡,如图5所示。

  显微镜观看胶水与骨架是虚贴的,如图7所示,导致贴合面积不足,贴合力不足。

  增强粘接强度通常采用更换胶水的方法,提高苯乙烯含量增大对PP和PC材料的粘接强度[3]。

  但更改胶水带来成本上升、仪表板爆破试验增加,因此在不改变胶水的情况下,最大限度增大胶水与骨架的贴合面积,是本文的对策思路。

  在不改变胶水的前提下,主要从工艺参数、模具、骨架相关联因素着手制定对策,相关联因素如表1中所示。

  c. 下表皮温度(胶水层)皮膜成型温度提高10℃这是由于温度越高,热熔胶的流动性越好,与塑料的粘接点越多,物理作用增强,剥离强度增大[4],实测温度为180~185℃;

  d. 骨架成型温度提高至85℃,提高5℃。效果确认:无明显变化,起泡发生率30%。

  模具间隙对真空成型产品的品质影响很大,间隙偏小,会造成排气不良,皮膜压缩过度产品发硬、孔印不良;间隙偏大会造成皮纹不清晰,贴合不牢固;因此,间隙偏大和偏小都有可能造成起泡不良。通过试验减小和增大间隙2种方向验证,间隙减小,起泡发生率50%;间隙增大0.6mm,如图8所示。

  效果确认:增大模具间隙,改善起泡发生,位置减少,起泡发生率减少至15%。

  提高骨架排气性,可以将皮膜包覆在骨架与胶水之间的微量气体排出,从而增大胶水与骨架的贴合面积。主要方法是在骨架表面设计排气纹理,形式有竖状纹理、网格纹理,网格纹理排气效果比竖状纹理要好,在骨架模具脱模许可的情况下,尽量设计为网格纹理。按本文参考设计:槽深度140μm,槽宽0.3~0.5mm,如图9所示。

  另外,在骨架上同步设计抽气孔,可以通过在包覆时抽真空,增加皮膜贴附力,同时有利于皮膜气体排气。按本文参考设计:孔径Φ为1.0~1.5mm,分布间距为30mm×30mm,如图10所示。

  效果确认:通过增加骨架排气性,皮膜与骨架虚接消除,如图11所示,贴合度提高,起泡发生率从15%减少至5%,且发生的位置变小。

  在骨架贴合已达到比较理想的状态下,不能完全消除起泡,对策中增加骨架粗糙度提高联结面积状态,如图12所示。

  根据上述对策,通过增加在骨架晒磨砂纹,纹理深度为50μm,增加粗糙度,如图13所示。

  通过此对策,显微镜下显示胶水与骨架的联结面积增大,如图14所示。实施该对策后,200件产品高温加热100℃、保温30min检测,起泡发生率为0%,高温起泡问题得到解决。

  针对业内多发的IMG-L真空包覆仪表板高温起泡问题,通过本文调试验证,得出主要结论如下。

  a. 高温起泡的原因是在极端条件下,仪表板可以达到100℃高温,热熔胶在高温状态下重新熔化,贴合强度降低,脱胶形成起泡。

  b. 防止不良流出的质检条件:成型后的仪表板,放进二次加热检查炉,加热设置参考为100℃×30min。c.在提高胶水粘接强度的情况下,为解决仪表板高温起泡问题,可以通过增强贴合强度的对策思路解决此问题。

  d. 通过本研究验证,增强贴合强度的方法是调整模具间隙、增加骨架的排气性、增大骨架的粗糙度以最大限度地增加骨架与胶水的联结面积,从而达到增大贴合强度,解决高温起泡的问题。

  [1]徐钧,刘兵,郭庆.表皮真空成型性能研究[J].机械,2018,45(4):15-17+23.

  [2]潘琦,李亚喆,江诚.浅析IMG阴模真空成型仪表板的外观缺陷及改善措施[J].汽车工艺与材料,2018(10):68-72.

  [3]牛丽红,王桂香,李春归,等.汽车灯用热熔胶的研究及性能表征[J].粘接,2005(1):14-15.

  [4]陈绪煌,徐声均,李纯清,等.EVA热熔胶粘接强度的几个影响因素[J].粘接,1998(5):4-5+41.

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